1.縮短整定時間
通過提高伺服馬達的極限增益,可縮短整定時間。
2.抑制速度偏差
可抑制因誤差調(diào)整量而產(chǎn)生的速度偏差和扭矩偏差。
3.抑制振動
阻尼比高,可迅速吸收振動。
4.靜音性
可實現(xiàn)引動器驅(qū)動的低噪音化。
5.高扭矩
與膜片型和狹縫型相比,可在高扭矩下使用。
選擇高減振能力橡膠型聯(lián)軸器XG2的4個理由
1. 生產(chǎn)效率提高(伺服馬達驅(qū)動時)
生產(chǎn)效率與整定時間
在使用伺服馬達和引動器的生產(chǎn)設備中,使伺服馬達和引動器按照程序指令動作,有助于提高生產(chǎn)效率。但是,實際的動作相對于指令往往會出現(xiàn)滯后,想要使引動器在指定位置停止時,停止動作會晚于停止指令。這種滯后稱為整定時間。
如果引動器不完全停止,則無法轉(zhuǎn)入下一工序。因此,為了提高生產(chǎn)效率,縮短整定時間非常重要。
伺服馬達的增益和整定時間
伺服馬達的增益是表示所執(zhí)行的動作與指令的接近程度的指標。提高增益后可縮短整定時間,但如果增益過高,則會發(fā)生共振,從而導致伺服馬達失控。為了在抑制共振的同時提高馬達的增益,必須對伺服馬達的各參數(shù)進行微調(diào)。然而,由于彈性部使用金屬的膜片型等聯(lián)軸器在提高增益時容易發(fā)生共振,因此有時很難通過參數(shù)的微調(diào)來提高增益。
發(fā)生共振時,為了提高旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)的剛性,建議更換使用剛性更高的聯(lián)軸器。但實際上,有時僅更換聯(lián)軸器很難提高包括滾珠絲杠在內(nèi)的旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)整體的剛性,即使更換為膜片型等高剛性聯(lián)軸器也可能沒有效果。
高減振能力橡膠型
高減振能力橡膠型可在增益高于膜片型的情況下使用,從而縮短整定時間。
此外,由于具有優(yōu)異的減振性能,可減少煩瑣的參數(shù)調(diào)整作業(yè),以更短的時間對引動器進行最佳調(diào)整。
高減振能力橡膠型比膜片型更能提高伺服馬達增益的原因,可從波特圖看出。與波特圖相位延遲-180°的點的0dB之間的增益幅度稱為增益裕量,與折點頻率的180°之間的相位幅度成為相位裕量。
一般來說,伺服系統(tǒng)中的增益裕量大致為10-20dB,相位裕量大致為40-60°。如果提高伺服馬達的增益,則增益裕量將減小。如果增益裕量在10dB以下,則容易發(fā)生共振。與膜片型的極限增益相比,高減振能力橡膠型有較大的增益裕量,增益裕量超過10dB。因此,與膜片型相比,更能提高伺服馬達的增益。更提高增益裕量,要求聯(lián)軸器具有高阻尼比與高動態(tài)剛性。
膜片型極限增益時的增益裕量- 高減振能力橡膠型:17.40dB
- 膜片型:9.90dB
- 促動器:MCM08 日本精工(株)制 *滾珠絲杠導程10mm
- 伺服馬達:HF-KP13 三菱電機(株)制
- 馬達轉(zhuǎn)速 :3000min-1
- 加減速時間 :50ms
- 工件負荷 :3.0kg
- 負載轉(zhuǎn)動慣量比:3.5
- 馬達轉(zhuǎn)速 :3000min-1
- 加減速時間 :10ms
- 工件負荷 :3.0kg
- 負載轉(zhuǎn)動慣量比:3.5
- 設定電圧――DC24V
- 分解能――1000p/r
- 慣性力矩――1250×10-7kg?cm2
2. 和膜片型的比較
高減振能力橡膠型與膜片型的阻尼比
高減振能力橡膠型的阻尼比遠遠高于膜片型,可迅速吸收振動。
高減振能力橡膠型與膜片型的動態(tài)剛性
高減振能力橡膠型的動態(tài)剛性不低于膜片型
動態(tài)剛性(N?m/rad) = 振動扭矩(N?m) / 固有頻率fn時的振幅 (rad)
高減振能力橡膠型(XG2系列/XG系列)與膜片型聯(lián)軸器的比較
使用了伺服馬達與引動器的右述試驗,證實了以下事項。
整定時間增益相同時,不會因聯(lián)軸器而產(chǎn)生差異。要縮短整定時間,使用可提高增益的高減振能力橡膠型。尤其是XG2系列,比使用膜片型更有效。定位精度?重復定位精度不會因增益或聯(lián)軸器而產(chǎn)生差異。超調(diào)量如果提高增益,超調(diào)量則會增大;增益相同時,XG2系列的超調(diào)量最小。XG2系列的伺服馬達增益可設定得比以往的XG系列高,從而縮短整定時間。
整定時間、定位精度以及超調(diào)量測量
試驗裝置
測定結果
增益 |
XG2系列 XGT2 XGL2XGS2 |
XG系列 XGT-C XGL-CXGS-C |
膜片型 | 考察 | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 整定時間(ms) | 12 | 12 | 12 |
膜片型可使用的增益上限值。 XG系列與XG2系列可正常使用。 |
定位精度(mm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
重復定位精度(mm) | ±0.001 | ±0.002 | ±0.002 | ||
超調(diào)量(μm) | 0.4 | 0.9 | 0.6 | ||
27 | 整定時間(ms) | 8 | 8 | 發(fā)生共振 |
XG系列可使用的增益上限值。 XG2系列可正常使用。 膜片型因發(fā)生共振而無法使用。 |
定位精度(mm) | 0.002 | 0.003 | |||
重復定位精度(mm) | ±0.002 | ±0.002 | |||
超調(diào)量(μm) | 0.6 | 1 | |||
32 | 整定時間(ms) | 3 | 發(fā)生共振 | 發(fā)生共振 |
膜片型與XG系列因發(fā)生共振而無法使用。 XG2系列可正常使用。 |
定位精度(mm) | 0.003 | ||||
重復定位精度(mm) | ±0.001 | ||||
超調(diào)量(μm) | 1.7 |
3. 耐久性?溫度特性
因使用次數(shù)而引起的性能變化
試驗方法(1)
在向聯(lián)軸器施加常用扭矩的同時使其向某一方向旋轉(zhuǎn),測量阻尼比與動態(tài)剛性。
試片XGT2-25C-12×12
旋轉(zhuǎn)10000萬圈之后,阻尼比與動態(tài)剛性無較大變化。
試驗方法(2)
在單軸引動器上安裝馬達與聯(lián)軸器,使工件往復運動,測量阻尼比與動態(tài)剛性。
試驗裝置促動器:BG46 日本軸承(株)制 ※滾珠絲杠導程10mm伺服馬達 :HF-KP13 三菱電機(株)制試片XGT-25C-12×12試驗條件
行程100mm、總移動距離4400km試驗方法測量試驗前后的聯(lián)軸器阻尼比與動態(tài)剛性。阻尼比與動態(tài)剛性的測定結果
試驗前 | 試驗后 | |
---|---|---|
阻尼比 | 0.07 | 0.07 |
動態(tài)剛性 (N?m/rad) | 330 | 330 |
即使總移動距離達到4400km后,聯(lián)軸器的性能也無變化。
因溫度引起的性能變化
試驗方法將聯(lián)軸器放在指定的環(huán)境溫度下4小時,測量阻尼比與動態(tài)剛性。試片XGT2-25C-12×12、XGT-25C-12×12
如果溫度上升,阻尼比與動態(tài)剛性則會下降。XGT2的阻尼比與動態(tài)剛性在整個溫度范圍內(nèi)都高于XGT。
4. 抑制速度偏差(步進馬達驅(qū)動時)
高減振能力橡膠型有助于抑制恒速旋轉(zhuǎn)時的速度偏差。